自吸(xī)泵的进口压力过高(gāo)导致机械密封漏水
自吸泵的进口(kǒu)压力过高导致机械密封漏(lòu)水
近日我公司强自吸泵客户反映机(jī)械密(mì)封漏液更(gèng)换(huàn)新机械密封后还是漏液找不出具体原(yuán)因,我公司技术人员到现场(chǎng)好发现现场工况,自吸泵停止工(gōng)作后进口压力还有1.2公斤,自吸泵不工作时就会漏液,把油泵进口(kǒu)管(guǎn)道压力排卸掉后(hòu),自吸油泵机械密封滴水(shuǐ)不漏,启动运行后也无液漏出,得出结论证明机封漏水属于该进口压力的原因。进口有压力的工况用离(lí)心泵就能满足(zú)要求没必要(yào)选择自吸泵(bèng),所以客户(hù)选(xuǎn)型时一定要注意该问题。
自吸泵常(cháng)见故障及(jí)检修(xiū) 自吸泵电机部分
1、接通电源后无反应。多数是电源插头、电源引(yǐn)出线和电机绕组短路所致。2、难启动或不能启动,且伴有“嗡嗡”的声音。检修时可(kě)用小竹片按运转方向(xiàng)快速拨动风叶,若电机迅速运转起来,说明是启动(dòng)电容或启动绕组损坏,应更(gèng)换(huàn)相同容量的电容或修理启动绕组;若(ruò)电机发卡,多(duō)是电机和泵头的机(jī)械(xiè)故(gù)障(zhàng),如轴承损坏、叶轮卡死等。 3、电机能运转,但转速慢,且机壳过热、有烧焦臭味。多数是电机绕组短路所致,应拆开电机,视损坏情况(kuàng)分别采(cǎi)用焊接、跳线、隔离、重绕等措(cuò)施修复。 4、运转时噪声大、振动大。多数(shù)是轴承损坏或轴承与机(jī)壳(ké)的(de)配合不当,需拆开电(diàn)机检查,若是轴承损坏(huài)应更换;若轴承跑外圆,可对泵壳的配(pèi)合面采用錾(zàn)花处理;若(ruò)轴承跑内圆(yuán),可对电机轴的磨损部(bù)位采用(yòng)錾花处理,磨损严重的,采用先堆焊(hàn)后车削的(de)方法(fǎ)修复。