IS系列(liè)单级单吸离心泵介绍与原理(lǐ)
IS系列单级单吸离(lí)心泵摘要(yào):
IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动(dòng)密封(fēng)泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对(duì)轴承箱密封进行多次的小改小革(gé)都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过(guò)实践改机油润滑为润滑脂润滑,效(xiào)果良好。 离心泵滚动轴承的润(rùn)滑主要是减小磨擦功耗,降低磨(mó)损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作(zuò)用。搞好设备润滑是保证设(shè)备正常运转。减少设备磨损,防(fáng)止设备事故,降低动力消耗,延长修(xiū)理周期和使用寿命的有效措施。
我厂(chǎng)焙烧炉循环水系统所使用的离(lí)心泵为单(dān)级单吸泵,各种技术参数如下:
型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬 程20m,轴功(gōng)率18.5kw,转速1450r/min。这类型(xíng)号的水泵滚动轴承润滑是(shì)由(yóu)30#(冬)或40#(夏)机械润滑(huá)油润滑。由于设计(jì)原因动密封泄漏非常(cháng)严重,不(bú)但造成机油大量浪(làng)费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在(zài)几年的工作中,为了解决这一问题(tí),多次进 行小改小革。
1、润滑方式(shì)改造(zào)的历程
1.1 毛毡密封改为单层骨架油封
原(yuán)轴承箱(xiāng)密(mì)封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。
为了改变这种漏油状况(kuàng),改毛(máo)毡密封为骨架密封,方法如下(xià):
①对轴承箱(xiāng)的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为(wéi)45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②将(jiāng)毛毡取掉,把骨架油封用锤(chuí)子轻轻打(dǎ)进去(qù),并正确安(ān)装。
经(jīng)过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度(dù)为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承(chéng)、轴损坏事故的发生,使设备(bèi)运行完好。
1.2 单层骨架油封改为双层骨架油封
为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构(gòu)情(qíng)况(kuàng),又提出了改造方案,把(bǎ)轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将(jiāng)单层骨架油封改为双层骨架油封试运行表明(míng),这(zhè)种(zhǒng)方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后(hòu),由于骨架(jià)油封(fēng)磨损又会增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷(xiàn)
将毛(máo)毡油封改为(wéi)骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺(quē)陷。在实际工作(zuò)中,因为骨(gǔ)架油封寿命较短,需要(yào)经(jīng)常更换,在更换骨架油封时,需(xū)要将设备全部解体,一方面(miàn)增加工人劳动强度,另一方面在设备解体(tǐ)检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损(sǔn)坏,不符合设备经济管(guǎn)理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承(chéng)寿命。总之,实践证明:骨架油封没(méi)有彻底解决这(zhè)种结构的轴承箱漏油问题。
3、润滑(huá)脂代替润滑油
目(mù)前,又便宜又(yòu)无(wú)泄漏的密封装置还没有,有的密封效果(guǒ)好,但价格昂(áng)贵,经济上不可行。经过调(diào)查研究,决定大胆试(shì)验(yàn)——用润滑脂代替润滑油来润滑(huá)。
3.1 改造方法(fǎ)
考虑到泵轴功(gōng)率只有18.5kw,流量只有(yǒu)200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑(huá)是可行的。
3.2 具体(tǐ)方法如下
①把油箱内的机油放掉,对轴(zhóu)承箱进行清洗。
②把轴承箱两端的端盖及放油孔(kǒng)丝堵打开,以(yǐ)排除箱体内(nèi)空气。
③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使(shǐ)润滑脂在箱体(tǐ)内分布均匀。
启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情(qíng)况下运行,监视泵两端轴承(chéng)温度及油质情况(kuàng)。用红外(wài)线测温仪监(jiān)测温度,数据如表1所(suǒ)示:
表1 轴承温度随运行时间的变化
运行时间/h |
内侧轴承温度/℃ |
外侧轴承温度/℃ |
室(shì)温/℃ |
0.17 |
40 |
41 |
35 |
0.33 |
42 |
44 |
35 |
0.50 |
44 |
47 |
35 |
0.67 |
47 |
50 |
35 |
0.83 |
49 |
53 |
35 |
1 |
50 |
54 |
35 |
2 |
50 |
54 |
35 |
10 |
50 |
53 |
34 |
240 |
45 |
50 |
32 |
720 |
44 |
49 |
31 |
经改造后振动位移为(wéi)0.04mm左右。
润滑脂油质良好、无变化,水泵运转(zhuǎn)正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出(chū),用润滑脂代替润滑油是可行的,能(néng)在同类型泵上推广(guǎng)使用。
3.3 润滑脂润滑效果
润滑(huá)脂(zhī)不易泄漏,有(yǒu)利(lì)于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人(rén)的劳动强(qiáng)度(dù)。具(jù)体来说(shuō):
①节省油(yóu)费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机(jī)油消耗量在骨架油(yóu)封完好(hǎo)情(qíng)况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可(kě)节约(yuē)137元/a,大大降低了润滑费用。
②减少(shǎo)检修费用。骨(gǔ)架油(yóu)封平均寿命为4个月,为(wéi)更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂(lǐ)基脂(zhī)润滑,减少人工费(fèi)。材料费、机械费,并避免了在检修过程中(zhōng)造(zào)成设备零件的损坏。
③延长了设备运(yùn)行周(zhōu)期。从振(zhèn)动(dòng)。温度等方(fāng)面监测,使(shǐ)用润滑脂密封性能好,轴承运(yùn)转良好,延长了轴承的使用寿命。
④改善了岗位环境(jìng)。
4、结语
总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低(dī)、流量不大的水泵是切实可行(háng)的(de),并且有着明显的(de)经济效益、环境效益,是(shì)使设备经(jīng)济合理(lǐ)运行的一项有效措施。